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羅茨風(fēng)機_三葉羅茨鼓風(fēng)機廠(chǎng)家-山東錦工有限公司

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羅茨風(fēng)機 齒輪端 溫度高_羅茨鼓風(fēng)機

時(shí)間:21-09-24  來(lái)源:錦工羅茨風(fēng)機原創(chuàng )

羅茨風(fēng)機 齒輪端 溫度高:羅茨風(fēng)機溫度過(guò)高怎么辦

  羅茨風(fēng)機溫度過(guò)高可能是油箱內油太多、太稠、大臟或者過(guò)濾器或消聲器堵塞; 壓力高于規定值;葉輪過(guò)度磨損,間隙大; 通風(fēng)不好,室內溫度高,運轉速度太低,皮帶打滑。都可以造成羅茨風(fēng)機的進(jìn)口溫度過(guò)高;造成羅茨風(fēng)機溫度高的原因齒輪端齒合不良或側隙過(guò)小造成風(fēng)機發(fā)熱,解決辦法就是調整齒輪副的齒合情況;潤滑油溫度過(guò)高,解決辦法就是檢查油是否正常及冷卻系統;潤滑油太臟,解決辦法為清洗潤滑系統及軸承齒輪等等更換新油;系統阻力太大或進(jìn)氣溫度過(guò)高,解決方法是調整系統運行情況;風(fēng)機兩轉子出現磨損使風(fēng)機各配合間隙增大,從而在運行中產(chǎn)生渦流,解決方法是重新修補轉子,調整間隙。羅茨風(fēng)機分臥式和立式兩種。臥式羅茨風(fēng)機,它由兩個(gè)漸開(kāi)腰形轉子(空心或實(shí)心)、長(cháng)圓形機殼、兩根平行軸組成。機殼可分為帶有水冷、氣冷和不設冷卻裝置三類(lèi)。傳動(dòng)機構是在兩軸的同端裝有式樣和大小完全相同的、且互相嚙合的兩個(gè)齒輪,使主動(dòng)軸直接與電動(dòng)機相連,并通過(guò)齒輪帶動(dòng)使從動(dòng)軸作相反方向轉動(dòng)。每個(gè)轉子旋轉一周,能排擠出兩倍陰影體積的空氣,因而主動(dòng)軸每旋轉一周就排擠出4倍陰影體積的空氣。

  羅茨風(fēng)機進(jìn)、出口合理的布置應為:上端進(jìn)風(fēng)下端排風(fēng)(對臥式而言),這樣可以利用高壓氣體抵銷(xiāo)一部分轉子與軸的重力,降低軸承壓力,減少磨損。根據這些狀況來(lái)對羅茨風(fēng)機溫度過(guò)高時(shí)可以采取相應的降溫手段,這樣才能保證羅茨風(fēng)機正常工作,不會(huì )因為溫度過(guò)高導致機器發(fā)生故障造成不必要的損失。在電力、鋼鐵、水泥、造紙等行業(yè)中大量使用的專(zhuān)利羅茨風(fēng)機設備,因輸送的氣體介質(zhì)中含有大量的硬質(zhì)粉塵顆粒和酸性氣體,這些設備的過(guò)流部件,受到強烈的沖刷腐蝕,尤其是其心臟部件葉輪,在其葉片的末端運行線(xiàn)速度達到160米每秒,磨損速度比其它部位更為嚴重。據統計,使用普通的碳鋼或一般耐磨鋼16Mn制造的葉輪,一般使用壽命只有半年,最短的只有幾十天,雖然使用過(guò)各種表面防磨措施如堆焊,噴涂,噴焊、涂覆高分子耐磨材料等,使用壽命也難以得到顯著(zhù)提高。

  羅茨風(fēng)機的兩葉輪相互之間、葉輪與墻板之間和葉輪與機殼之間均應連結一定的間隙,以確保羅茨風(fēng)機的正常運作,假設間隙太小,風(fēng)機遇發(fā)生振動(dòng)、發(fā)燒和異音中國風(fēng)機信息網(wǎng)訊。發(fā)生這類(lèi)間隙太小的緣由是,在裝備的維修階段中,維修人員沒(méi)有依照齒輪的配合公役、中心距公役和齒輪箱軸孔中心距誤差往調整齒輪圈與齒輪轂之間的定位銷(xiāo),造成定位銷(xiāo)定位尺寸不準,進(jìn)而影響齒輪的齒側間隙和葉輪之間的間隙。假設定位銷(xiāo)的定位尺寸是準確的,則是由于沒(méi)有依照羅茨風(fēng)機間隙調整方式對羅茨風(fēng)機的葉輪之間、葉輪與墻板之間、葉輪與機殼之間的間隙進(jìn)行規范的調整,造成羅茨鼓風(fēng)機葉輪與葉輪之間或葉輪與墻板之間、葉輪與機殼之間的間隙太小,引發(fā)風(fēng)機的振動(dòng)、發(fā)燒和異音,嚴重影響風(fēng)機的平穩運作。

羅茨風(fēng)機 齒輪端 溫度高:羅茨風(fēng)機軸承溫度過(guò)高怎么辦?

  原標題:羅茨風(fēng)機軸承溫度過(guò)高怎么辦?

  山東錦工有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)羅茨風(fēng)機、羅茨鼓風(fēng)機、回轉式鼓風(fēng)機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱(chēng)的山東省章丘市相公鎮,近年來(lái),錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨鼓風(fēng)機、水冷羅茨鼓風(fēng)機、油驅羅茨鼓風(fēng)機、低噪音羅茨鼓風(fēng)機,贏(yíng)得了市場(chǎng)好評和認可。產(chǎn)品和服務(wù)遠銷(xiāo)全國各地及東南亞,深受客戶(hù)好評。

  羅茨風(fēng)機是一種容積式壓縮風(fēng)機,其核心部件為包括主、從動(dòng)軸,葉輪和齒輪的轉子系統。因其具有結構簡(jiǎn)單、風(fēng)機內腔不需要潤滑油、運轉平穩等優(yōu)點(diǎn)已被廣泛應用于石化、電力、冶煉、食品和污水處理等諸多領(lǐng)域。羅茨風(fēng)機是電廠(chǎng)濕法脫硫工藝的關(guān)鍵設備之一,火電廠(chǎng)鍋爐系統采用石灰石-石膏濕法脫硫方式時(shí),大多采用羅茨風(fēng)機為吸收塔鼓入足量空氣,用以氧化吸收塔漿液內亞硫酸鈣,促使其生成易于后處理的二水硫酸鈣。羅茨風(fēng)機運行的穩定性直接影響脫硫系統的正常運行以及環(huán)保達標排放。大唐科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司信陽(yáng)項目部#4脫硫系統采用錦工鼓風(fēng)機廠(chǎng)生產(chǎn)的三葉式羅茨風(fēng)機,型號為ASF300,額定電流為49.4A,軸承在線(xiàn)監測跳閘設定溫度為98℃,實(shí)際運行中羅茨風(fēng)機電流為43A,高于其長(cháng)期正常運行值(30~32A)。 冬季時(shí)室溫較低,羅茨風(fēng)機運行狀況良好(室溫5℃時(shí),羅茨風(fēng)機前軸承在80℃左右),而到了夏季,當室溫達到30℃以上時(shí),羅茨風(fēng)機前軸承隨著(zhù)室溫上升超過(guò)設定跳閘溫度。為避免跳閘,機組人員在機殼上加裝噴淋水降溫作為應急處理措施,但運行中衛生狀況較差,沒(méi)有從根本上解決問(wèn)題。

  1 解體檢查

  為了從根本上解決羅茨風(fēng)機電流高軸承高溫問(wèn)題,我們對其進(jìn)行了解體檢查,解體檢查前,我們從風(fēng)機本身查找原因,推測可能有以下四種可能:(1)風(fēng)機內部間隙發(fā)生變化,葉輪可能與墻板有輕微的摩擦,導致風(fēng)機出力大、電流高,摩擦生成的熱量傳遞至軸承處,導致軸承發(fā)熱;(2)軸承自身出現了問(wèn)題;(3)軸承與軸以及軸承室的配合出現了較大的間隙配合導致發(fā)熱嚴重;(4)軸承室中潤滑油質(zhì)量較差,無(wú)法在軸承高速運行中形成油膜,軸承滾子出現輕微干摩擦導致發(fā)熱嚴重。

  解體后與推測對比如下:(1)風(fēng)機內部間隙相對于上次檢修后發(fā)生了變化,主動(dòng)葉輪和前墻板間隙為0.30mm,小于0.40~0.60mm的裝配要求,前墻板上存在輕微摩擦痕跡,存在導致軸承發(fā)熱的可能;(2)解體后的軸承質(zhì)量較好,未發(fā)現滾子和滾道磨損現象,保持架完好無(wú)磨損,排除軸承自身問(wèn)題原因;(3)軸與軸承內圈配合部位存在嚴重磨損現象,軸與軸承內圈已成為間隙較大的間隙配合,存在發(fā)熱的可能性;(4)軸承室中的油位較高,將油脂放出檢查時(shí)發(fā)現油脂顏色較黑,判斷為軸承長(cháng)期溫度較高,油脂在高溫下易變質(zhì),變質(zhì)后的油脂潤滑性能下降,能進(jìn)一步引起軸承發(fā)熱,形成惡性循環(huán)。對風(fēng)機葉輪檢查后發(fā)現葉輪狀態(tài)良好,未有磨損的痕跡,考慮到未有動(dòng)平衡機,因條件受限,未對其進(jìn)行動(dòng)平衡試驗即回裝;對風(fēng)機齒輪檢查后發(fā)現齒輪原材質(zhì)為20CrMnTi合金鋼,材質(zhì)較好,在使用中齒輪未發(fā)生磨損以及斷齒現象,未對齒輪進(jìn)行調整;軸承室油箱內每個(gè)軸承處均有一個(gè)甩油盤(pán),固定在葉輪末端,隨著(zhù)軸一起旋轉將油甩至軸承上,讓軸承充分潤滑,有兩個(gè)甩油盤(pán)發(fā)生損壞,采用3mm厚鋼板按照原來(lái)甩油盤(pán)尺寸重新制作兩個(gè)甩油盤(pán);檢查風(fēng)機軸承鎖緊螺母止退鎖片,發(fā)現已經(jīng)多次使用,鎖片已經(jīng)失效,無(wú)法起到防止鎖緊螺母松脫的功效,為防止運行中軸承鎖緊螺母松脫,更換全部失效止退縮片;檢查軸承室油箱殼體冷卻水管路內較多水銹,對其震打后注入稀草酸溶液,待其充分反應后,將草酸倒掉,重新注入清水,清洗干凈,保證冷卻水環(huán)路的暢通。

  2 初步處理

  2.1 處理方案

  對軸磨損處進(jìn)行噴涂處理,噴涂后軸承內圈與軸為0.02mm緊力的緊配合,軸承雖然無(wú)損壞,但從長(cháng)期運行方面考慮,仍然更換了FAG廠(chǎng)家C0間隙22224軸承兩套,NU324軸承兩套,軸承室內部油脂進(jìn)行了重新更換,軸承箱骨架油封在經(jīng)受長(cháng)期高溫后,存在老化現象,全部更換為氟橡膠材質(zhì),保證運行中不發(fā)生潤滑油滲漏,羅茨風(fēng)機內部間隙進(jìn)行了重新調整,測量部位如圖1,a1是從動(dòng)輪葉輪與前墻板間隙,a2是主動(dòng)輪葉輪與前墻板間隙,b1是從動(dòng)輪葉輪與后墻板間隙,b2是主動(dòng)輪葉輪與后墻板間隙,c1是主動(dòng)輪葉輪與殼體間隙,c2是從動(dòng)輪葉輪與殼體間隙,d1是主動(dòng)輪為動(dòng)力輪時(shí)葉輪之間間隙,d2是從動(dòng)輪為動(dòng)力輪時(shí)葉輪之間間隙,調整后參數見(jiàn)表1,符合羅茨風(fēng)機出廠(chǎng)使用說(shuō)明書(shū)要求標準。

  d1:主動(dòng)輪為動(dòng)力輪時(shí)的測量值;d2:從動(dòng)輪為動(dòng)力輪時(shí)的測量值。羅茨風(fēng)機裝配完畢后,我們對風(fēng)機進(jìn)行中心找正,考慮到風(fēng)機運行中葉輪及軸溫度較高,風(fēng)機熱膨脹相對于電機要大,風(fēng)機較之于電機要略低,同時(shí)為上張口,兼顧到電機的轉速為980r/min,找正結果需要將徑向與軸向誤差控制在0.10mm內,本次中心找正百分表架裝在羅茨風(fēng)機上,最終找正結果:風(fēng)機較之于電機徑向偏差為0.05mm,風(fēng)機低于電機,軸向誤差為0.07mm,為上張口,符合找正要求。

  2.2 試運結果

  對風(fēng)機進(jìn)行送電試運行,在運行中風(fēng)機的電流和前軸承溫度曲線(xiàn)如圖2。室溫為20℃情況下,風(fēng)機前軸承溫度上升較快,電流仍然較大,未等前軸承溫度上升至跳閘溫度98℃時(shí),及時(shí)安排風(fēng)機進(jìn)行停運。風(fēng)機在本次檢修后與檢修前相差不大,檢修中所做調整未起到明顯效果。

  3 再次處理

  3.1 制定檢修方案

  由于在初步檢修中未查找到風(fēng)機運行中存在問(wèn)題的根本原因,計劃從如下兩方面考慮:(1)風(fēng)機前軸承為22224軸承兩套,本次安裝軸承游隙為C0系列,考慮到前軸承發(fā)熱嚴重,將兩套前軸承更換為游隙為C3系列的FAG軸承;(2)風(fēng)機內部間隙正常情況下,風(fēng)機前軸承溫度以及電流依然高,對風(fēng)機進(jìn)出口管線(xiàn)進(jìn)行排查,羅茨風(fēng)機出入口管線(xiàn)有可能堵塞或者出口門(mén)存在不能全開(kāi)的現象,若出口管線(xiàn)堵塞將導致風(fēng)機出力壓力增大,出口溫度高,進(jìn)而導致電流高,軸承溫度高。 3.2 處理過(guò)程

  羅茨風(fēng)機出口母管后分為四根支管進(jìn)入脫硫吸收塔內,因出口風(fēng)溫度較高,在風(fēng)機出口每根支管上加裝氧化風(fēng)減濕水,在對每根支管進(jìn)行拆開(kāi)檢查時(shí),發(fā)現分叉處堵塞較多垢狀物,其中一根支管已經(jīng)接近于完全堵死,將管道內堵塞物清理干凈,同時(shí)將垢狀物進(jìn)行化驗,其中亞硫酸鈣成分為0.7%,二水硫酸鈣成分為8.38%,其余成分為碳酸鈣與碳酸鎂,排除了脫硫吸收塔內硫酸鈣漿液倒吸至出口風(fēng)管道內的可能,此處所結垢狀物大多為加濕水受熱后析出的水垢。脫硫系統用水有兩路來(lái)源:一路是廠(chǎng)內循環(huán)工藝水;一路是從水源地來(lái)的單向工業(yè)水。工藝水在不斷循環(huán)過(guò)程中,水中離子濃度偏高,水中碳酸氫根離子在受到氧化風(fēng)機出口管道高于70℃的風(fēng)溫作用下,加速轉化成碳酸根離子,結垢板結,堵塞管道。本次檢修對氧化風(fēng)機出口管線(xiàn)加濕水進(jìn)行改造,將原取自工藝水的加濕水改為從工業(yè)水取水,提高水質(zhì),同時(shí)也對減溫加濕水霧化噴嘴進(jìn)行更換,從空心錐型噴嘴更換為螺旋錐型,將噴出水霧更好地霧化,減小霧化后霧滴的直徑,增大了霧滴與熱空氣反應面積,能夠更好地起到降溫作用的同時(shí)也能減少水垢的生成。將風(fēng)機前軸承更換為游隙為C3系列的22224軸承兩套,加大游隙軸承,滾子與滾道間隙相對較大,在運行中受熱膨脹后,減小軸承滾子和滾道的發(fā)熱量。風(fēng)機內部間隙又重新進(jìn)行了調整,調整后的數據與上次調整后的數據相同(圖1及表1),回裝完畢后,進(jìn)行找正,找正后的數據為風(fēng)機徑向低于電機0.05mm,軸向為上張口,誤差為0.06mm,符合找正要求。

  3.3 試運行結果

  送電后,在室溫為25℃情況下,再次試運行,運行中數據曲線(xiàn)如圖3。

  第二次處理后,在室溫為25℃情況下,風(fēng)機穩定運行中前軸承溫度不高于72℃,較之于原來(lái)下降大于20℃;電流也由原來(lái)的43A左右下降至31A,下降12A左右,既保證了機組的穩定運行,同時(shí)也相對于檢修之前更節能經(jīng)濟。羅茨風(fēng)機作為容積式風(fēng)機,羅茨風(fēng)機的流量幾乎不隨壓力而變化,應盡量避免風(fēng)機出口管線(xiàn)堵塞以及出口閥門(mén)不能全開(kāi)等工作狀態(tài),吸收塔液位每提高1m,氧化風(fēng)機出口壓力增加10kPa左右,出口風(fēng)溫升高10℃左右,至此已查找到本次羅茨風(fēng)機前軸承溫度高電流高原因:風(fēng)機出口管線(xiàn)堵塞導致出口壓力增加,風(fēng)機出力增大,風(fēng)機出力增大后電流隨之上升,同時(shí)出口管線(xiàn)溫度升高后高溫氣體將熱量傳至葉輪部位,葉輪將熱量通過(guò)傳動(dòng)軸傳至前軸承處;在對出口管線(xiàn)進(jìn)行疏通后,一切數據均恢復正常。

  4 結語(yǔ)

  羅茨風(fēng)機在運行一個(gè)周期后停機檢查時(shí),對風(fēng)機內部進(jìn)行檢查是設備管理人員必不可少的一項工作,但對于風(fēng)機進(jìn)出口管線(xiàn)系統的檢查,大多處于疏于管理的狀態(tài),容易導致管線(xiàn)內部結垢而未得到及時(shí)清理。通過(guò)提高出口風(fēng)溫減溫水水質(zhì)以及霧化效果,可以在一定程度上減少水垢生成;定期對出口管線(xiàn)進(jìn)行檢查,保證出口管線(xiàn)的暢通,才能保證風(fēng)機正常運行。

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羅茨風(fēng)機 齒輪端 溫度高:羅茨風(fēng)機高溫有可能是齒輪齒差或側隙太小

  原標題:羅茨風(fēng)機高溫有可能是齒輪齒差或側隙太小

  如果羅茨鼓風(fēng)機的溫度過(guò)高,可能是油箱中的油太多,太厚,太臟或過(guò)濾器或消音器堵塞; 壓力高于規定值; 葉輪過(guò)度磨損,間隙大; 通風(fēng)不好,室內溫度高,運行速度太低,皮帶打滑。 兩者都會(huì )導致羅茨鼓風(fēng)機的入口溫度過(guò)高; 羅茨鼓風(fēng)機高溫的原因是齒輪齒差或側隙太小,導致風(fēng)扇升溫。 解決方案是調整齒輪副的齒輪齒; 潤滑油溫度太高。 解決方案是檢查機油是否正常和冷卻系統; 潤滑油太臟,解決方法是用清潔潤滑系統和軸承齒輪更換新油; 系統阻力過(guò)高或進(jìn)氣溫度過(guò)高,解決方法是調整系統運行。 風(fēng)扇的兩個(gè)轉子的磨損增加了風(fēng)扇的匹配間隙,從而在操作期間產(chǎn)生渦流。 解決方案是修理轉子并調整間隙。 羅茨鼓風(fēng)機有水平和垂直兩種版本。

  羅茨鼓風(fēng)機由兩個(gè)漸開(kāi)線(xiàn)腰部轉子(空心或實(shí)心),橢圓形外殼和兩個(gè)平行軸組成。 外殼可分為三類(lèi):水冷,風(fēng)冷和不冷卻。 傳動(dòng)機構配備兩個(gè)相同類(lèi)型和相同尺寸的齒輪,并在兩個(gè)軸的同一端相互嚙合,使驅動(dòng)軸直接連接到電動(dòng)機并由齒輪驅動(dòng),使從動(dòng)軸轉動(dòng) 方向。 每個(gè)轉子旋轉一圈并且可以排出兩倍的空氣陰影體積,使得主動(dòng)軸每次旋轉的空氣陰影體積排出4倍。 羅茨鼓風(fēng)機入口和出口的合理布置應該是:入口空氣的上端排出(對于臥式),這樣高壓氣體可以用來(lái)抵消轉子一部分的重力 和軸,降低軸承壓力,減少磨損。 根據這些條件,當羅茨鼓風(fēng)機的溫度過(guò)高時(shí),可以采用相應的冷卻方式,以保證羅茨鼓風(fēng)機的正常運行,并且不會(huì )因機器故障而造成不必要的損失。 溫度過(guò)高。

  羅茨鼓風(fēng)機的兩個(gè)葉輪應相互連接,在葉輪和墻板之間,以及葉輪和殼體之間,以確保羅茨鼓風(fēng)機的正常運行。 如果間隙太小,風(fēng)的機會(huì )會(huì )振動(dòng)并發(fā)燒。這種間隙太小的原因在于,在設備的維護階段,維護人員沒(méi)有根據齒輪的協(xié)調,中心的中心距離調整齒圈和齒輪轂之間的定位, 和齒輪箱軸孔的中心距離。 銷(xiāo)引起定位銷(xiāo)不準確定位,從而影響齒輪的齒側間隙和葉輪之間的間隙。 假設定位銷(xiāo)的定位尺寸是精確的,這是因為羅茨鼓風(fēng)機間隙調節方法不用于調節葉輪風(fēng)扇,葉輪和壁板之間的間隙,以及葉輪和殼體之間的間隙。 羅茨鼓風(fēng)機葉輪與葉輪之間或葉輪與壁板之間,葉輪與殼體之間的間隙過(guò)小,引起風(fēng)扇振動(dòng),發(fā)熱和異響,嚴重影響了風(fēng)機的平穩運行。

  錦工風(fēng)機總結溫度過(guò)高原因及解決辦法:

  (1)油箱內油太多、太稠、太臟;

  (2)過(guò)濾器或消聲器堵塞;

  (3)壓力高于規定值;

  (4)葉輪過(guò)度磨損,間隙大;

  (5)通風(fēng)不好,室內溫度高,造成進(jìn)口溫度高;

  (6)運轉速度太低,皮帶打滑。

  解決方法:

  (1)降低油位或挾油;

  (2)清除堵物;

  (3)降低通過(guò)鼓風(fēng)機的壓差;

  (4)修復間隙;

  (5)開(kāi)設通風(fēng)口,降低室溫;

  (6)加大轉速,防止皮帶打滑

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羅茨風(fēng)機 齒輪端 溫度高:羅茨鼓風(fēng)機齒輪箱溫度高是什么原因_羅茨風(fēng)機

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  三葉羅茨鼓風(fēng)機的常見(jiàn)故障及原因:

  1.電流高

  若三葉羅茨鼓風(fēng)機機械部分響聲、溫度、振動(dòng)正常,只是有些沉悶,電流較高,一般是進(jìn)出風(fēng)不利,進(jìn)口濾清器、殼體集灰、出氣管道閥門(mén)沒(méi)有全開(kāi)及堵塞的原因為主。

  2.軸承發(fā)熱

  運行中的三葉羅茨鼓風(fēng)機軸承發(fā)熱多為軸承損壞或潤滑不良以及皮帶張力過(guò)大所致,若是軸承故障,必有響聲伴隨,一聽(tīng)便知。

  3.齒輪箱響聲異常

  齒輪箱響聲不正常,與齒面磨損、潤滑不良有關(guān),若存在不均勻的撞擊,則是鍵或定位銷(xiāo)故障的特征,也有可能是軸承損壞或是斷齒。

  4.機腔內有異常響聲

  若機腔內有摩擦聲,可能是軸承的定位有了問(wèn)題;若是撞擊,則一般是軸承已經(jīng)損壞,葉輪中心距發(fā)生了變化,葉輪側面與墻體產(chǎn)生了不平行。還有一種情況,可能是葉輪上粘了異物,但幾率不多。

  5.傳動(dòng)帶出現異常

  傳動(dòng)帶若磨損掉渣,可能是皮帶與槽底接觸、兩帶論不平行或相應槽不在一個(gè)平面內、輪蓸粗糙等。

  6.風(fēng)機電流大,超壓運行

  風(fēng)機電流大,且超壓,多屬于系統管道不暢;在此主要想提醒一下,安全閥一定校準,超壓放氣,嚴禁風(fēng)機超壓運行。

  潤滑油是通過(guò)注油孔注入到齒輪箱中的,齒輪箱中有主從齒輪和從動(dòng)齒輪,兩者相互嚙合傳輸動(dòng)力,在幾年前因羅茨風(fēng)機設計的原因,羅茨風(fēng)機漏油的情況一直被使用者詬病,現如今風(fēng)機漏油的情況已基本被解決,為了解決齒輪箱漏油情況的發(fā)生,可以根據以下幾點(diǎn)進(jìn)行解決!

  1、注油根據油位添加

  在往齒輪箱添加油的時(shí)候,要注意油箱內油位,根據示油孔的標線(xiàn)進(jìn)行注入,切忌胡亂添加,添加多了,潤滑油會(huì )在齒輪的帶動(dòng)下,將潤滑油甩濺出去,造成漏油的情況。

  2、漏油和油質(zhì)有關(guān)系嗎?

  在網(wǎng)上流傳這樣一種說(shuō)法,羅茨風(fēng)機在運轉時(shí),齒輪箱也會(huì )升溫,油質(zhì)差的潤滑油,溫度升高,油箱的油就會(huì )變得稀疏,品質(zhì)下降,更容易被齒輪帶動(dòng)甩出。根據實(shí)驗所得:羅茨風(fēng)機的漏油與潤滑油的品質(zhì)沒(méi)有關(guān)系,為防干擾,我們還測試了添加抗磨劑和不添加抗磨劑實(shí)驗,在試驗之后,并沒(méi)有發(fā)現有任何差異。

  3、設計擋油板

  設計擋油板需要對羅茨風(fēng)機進(jìn)行拆卸,并進(jìn)行設計安裝,道理很簡(jiǎn)單,就是在齒輪與注油孔之間添加擋板,防止潤滑油甩濺,這樣做的效果很好,但是需要技術(shù)人員單獨設計。設計擋油板時(shí)一定要安裝牢固,不得出現松動(dòng)脫落的情況,否則齒輪會(huì )被直接損壞。山東風(fēng)機

  在老版式的羅茨風(fēng)機中,如L系列羅茨風(fēng)機,很多都存在漏油的情況,現在隨著(zhù)設計的不斷完善,合理操作下羅茨風(fēng)機基本不會(huì )出現漏油的情況,我們錦工風(fēng)機所設計的羅茨風(fēng)機,在行業(yè)中也較為突出。在安裝使用時(shí)根據使用說(shuō)明書(shū)來(lái)進(jìn)行操作即可避免風(fēng)機漏油。如果您有羅茨風(fēng)機的采購問(wèn)題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線(xiàn)。

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  羅茨風(fēng)機做為通用供風(fēng)設備,在水泥行業(yè)多用來(lái)生料均化、煤粉及生料等粉狀物料的輸送,燃燒器的凈風(fēng)也多來(lái)自羅茨風(fēng)機,雖是輔助設備但很關(guān)鍵,一旦故障會(huì )造成全線(xiàn)停產(chǎn),所以只有保證維修質(zhì)量,才能使其良好運行。今天談一下羅茨風(fēng)機的常見(jiàn)故障及維修需要把握的幾個(gè)關(guān)鍵。

  一、羅茨風(fēng)機的常見(jiàn)故障及原因

  1.電流高

  若羅茨風(fēng)機機械部分響聲、溫度、振動(dòng)正常,只是有些沉悶,電流較高,一般是進(jìn)出風(fēng)不利,進(jìn)口濾清器、殼體集灰、出氣管道閥門(mén)沒(méi)有全開(kāi)及堵塞的原因為主。

  2.軸承發(fā)熱

  運行中的羅茨風(fēng)機軸承發(fā)熱多為軸承損壞或潤滑不良以及皮帶張力過(guò)大所致,若是軸承故障,必有響聲伴隨,一聽(tīng)便知。

  3.齒輪箱響聲異常

  齒輪箱響聲不正常,與齒面磨損、潤滑不良有關(guān),若存在不均勻的撞擊,則是鍵或定位銷(xiāo)故障的特征,也有可能是軸承損壞或是斷齒。

  4.機腔內有異常響聲

  若機腔內有摩擦聲,可能是軸承的定位有了問(wèn)題;若是撞擊,則一般是軸承已經(jīng)損壞,葉輪中心距發(fā)生了變化,葉輪側面與墻體產(chǎn)生了不平行。還有一種情況,可能是葉輪上粘了異物,但幾率不多。

  5.傳動(dòng)帶出現異常

  傳動(dòng)帶若磨損掉渣,可能是皮帶與槽底接觸、兩帶論不平行或相應槽不在一個(gè)平面內、輪蓸粗糙等。

  6.風(fēng)機電流大,超壓運行

  風(fēng)機電流大,且超壓,多屬于系統管道不暢;在此主要想提醒一下,安全閥一定校準,超壓放氣,嚴禁風(fēng)機超壓運行。

  二、羅茨風(fēng)機維修必須把握的幾個(gè)關(guān)鍵

  對于羅茨風(fēng)機來(lái)說(shuō),在水泥行業(yè)屬于較精密的設備,由于壓力較大,有較硬的工作特性,機殼炸裂、撞裂有可能發(fā)生,非常危險,必須給以高度重視,下面淺談一下羅茨風(fēng)機維修必須把握的幾個(gè)關(guān)鍵。

  1.必須保證羅茨風(fēng)機及管道的通暢

  羅茨風(fēng)機在維修期間,必須對進(jìn)氣管道上的部件進(jìn)行清灰檢查;必須清理出機殼內的集灰、油泥;檢查出口部件及管道是否通暢。

  2.安全閥靈活可靠有效

  因羅茨風(fēng)機是定容式風(fēng)機,若通風(fēng)不暢,壓力就會(huì )不斷上升,直至電機蹩?;驒C殼遭到破壞,若安全閥在額定壓力下或在允許的設定壓力下自然打開(kāi),上述故障即可避免;這樣,設備和人身安全可均得保障。

  3.必須保證羅茨風(fēng)機的三個(gè)間隙

  羅茨風(fēng)機的三個(gè)間隙是指轉子與殼體的徑向間隙、轉子與轉子的間隙、轉子側面與機殼墻體的間隙。安裝維修必須按照相關(guān)維修手冊進(jìn)行,若沒(méi)有明確或沒(méi)有找到明確要求,那么可按下式計算最小間隙。

  轉子與殼體徑向間隙:0.00036D+a,其中D為轉子最大外徑,單位m,a為軸承徑向游隙,單位mm。

  轉子與轉子最小間隙:0.00036A+a,A為兩轉子中心距,單位mm,a仍為轉子中心距,單位mm。

  轉子與墻板側隙為:0.00036L+b,L為轉子長(cháng)度,單位mm,b為軸承軸向游隙,單位mm。

  4.銷(xiāo)子定位準確

  羅茨風(fēng)機有三處定位必須準確,否則將影響風(fēng)機的運行,其中上下殼體的銷(xiāo)子及齒輪箱的銷(xiāo)子在維修時(shí)基本是不換的,所以檢修時(shí)只需要正確安裝即可。對于齒輪付就不同了,更換齒輪時(shí),先把有鍵的齒輪裝好、固定,再裝另一個(gè),與另一個(gè)齒輪結合面貼合良好后鎖緊,盤(pán)車(chē)檢查齒面接觸情況,若無(wú)問(wèn)題,重新打銷(xiāo)孔并精鉸后,裝上銷(xiāo)子,然后盤(pán)機檢查齒輪接觸精度,若良好,機殼與葉輪、葉輪與葉輪不擦不碰,就可以了。

  5.皮帶輪的安裝

  皮帶輪安裝找正時(shí),必須保證,相對應的帶槽在同一平面內且誤差小于1.0mm,同時(shí)保證皮帶松緊適中,各皮帶長(cháng)度相同,受力一致。皮帶松緊以拇指按皮帶能下移15mm左右為宜。

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