

羅茨風(fēng)機電機振動(dòng)大的原因_羅茨鼓風(fēng)機
羅茨風(fēng)機電機振動(dòng)大的原因:了解了羅茨風(fēng)機振動(dòng)的5大原因可為你節省一大筆錢(qián)!
羅茨風(fēng)機用幾年后會(huì )出現振動(dòng)噪音,羅茨鼓風(fēng)機廠(chǎng)家教你解決振動(dòng)問(wèn)題
羅茨風(fēng)機存有振動(dòng)是正常情況,羅茨風(fēng)機的異常振動(dòng)可能是由一些原因造成的,如果長(cháng)期存在異常振動(dòng),對于羅茨風(fēng)機的損耗將會(huì )增大,羅茨風(fēng)機的使用壽命也將會(huì )受到影響。
羅茨風(fēng)機的損壞往往是長(cháng)期不良運行造成的,有些羅茨風(fēng)機可以使用5到10年,而有些羅茨風(fēng)機在不良運轉的情況下可能使用2到3年就壞了。此時(shí)又將重新花錢(qián)采購新設備,今天小編為您解讀一下羅茨風(fēng)機不良運行:異常振動(dòng)!
造成羅茨風(fēng)機異常振動(dòng)的原因有以下幾條:
1、葉輪存有大量污垢
羅茨風(fēng)機的葉輪,如果因為過(guò)濾系統損壞,造成羅茨風(fēng)機吸收大量的污垢,該類(lèi)污垢雜質(zhì)滯留在葉輪上,導致葉輪間隙過(guò)小,此時(shí)葉輪與葉輪之間可能會(huì )出現相互摩擦,而這種相互摩擦會(huì )引起羅茨風(fēng)機異常振動(dòng)。
注:羅茨風(fēng)機大小不同,振動(dòng)標準不一
2、地腳螺栓松動(dòng)
地腳螺栓的松動(dòng),會(huì )造成羅茨風(fēng)機異常振動(dòng),這是最常見(jiàn)的振動(dòng)原因,我們在發(fā)現羅茨風(fēng)機地腳螺栓固定不緊時(shí),要及時(shí)進(jìn)行加固,避免造成羅茨風(fēng)機的損壞。
3、齒輪磨損
齒輪磨損會(huì )造成齒輪咬合不均,造成風(fēng)機的轉動(dòng)異常,長(cháng)期以往,會(huì )造成傳動(dòng)軸出現失衡,進(jìn)而造成葉輪的失衡,出現葉輪間隙的偏差造成羅茨風(fēng)機異常振動(dòng)。
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4、出廠(chǎng)靜動(dòng)平衡測試不合格
該類(lèi)羅茨風(fēng)機屬于不合格產(chǎn)品,靜平衡動(dòng)平衡偏差較大,極易造成風(fēng)機的異常振動(dòng)等情況。
5、電機異常振動(dòng)
電機存在有異常振動(dòng),通過(guò)軸承傳遞與羅茨風(fēng)機,羅茨風(fēng)機在共振的情況下導致整體振動(dòng)幅度過(guò)大。
小結:羅茨風(fēng)機在運行過(guò)程中,我們需要及時(shí)的做好檢查,避免異常情況的存在,一旦發(fā)現羅茨風(fēng)機存有異常情況,請及時(shí)停止機器進(jìn)行檢修。
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羅茨風(fēng)機電機振動(dòng)大的原因:羅茨風(fēng)機振動(dòng)原因分析
山東錦工有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機、羅茨真空泵、回轉風(fēng)機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱(chēng)的山東省章丘市相公鎮,近年來(lái),錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨風(fēng)機、水冷羅茨風(fēng)機、油驅羅茨風(fēng)機、低噪音羅茨風(fēng)機,贏(yíng)得了市場(chǎng)好評和認可。下面錦工小編帶大家一起從可能引起振動(dòng)值超標部位來(lái)分析一下羅茨風(fēng)機振動(dòng)的原因。
1羅茨風(fēng)機同步齒
?。?)傳動(dòng)齒輪分為主動(dòng)齒輪和從動(dòng)齒輪,兩齒輪的齒數和模數均相同,所不同的是從動(dòng)齒輪的輪轂上有四個(gè)半圓形孔和兩個(gè)銷(xiāo)釘孔,用于調整轉子的徑向間隙。傳動(dòng)齒輪在安裝時(shí),保證兩個(gè)齒輪同步旋轉,以避免引起側隙,裝配后要有較小的側隙,因隨著(zhù)運行時(shí)間的增加磨損加大,引起側隙增加,當齒輪側隙接近葉輪最小間隙時(shí),兩葉輪會(huì )發(fā)生撞擊現象,從而引起振動(dòng)。
?。?)在檢查同步齒輪時(shí),要檢查齒圈是否有毛刺、裂紋。齒表面的接觸情況,接觸是否均勻,接觸面是否在齒牙中間。檢查齒輪和軸頸的配合情況,鍵與鍵槽的配合情況,鍵與鍵槽的兩側應無(wú)間隙,鍵的上方應有0.3―0.5mm的間隙。同步齒輪用鍵固定后徑向位移不超過(guò)0.02mm,齒表面接觸沿齒高不小于50%,沿齒寬不小于70%,齒頂間隙取0.2―0.3m(m為模數)。
2羅茨風(fēng)機軸承
?。?)檢查軸承的內外圈和滾珠有無(wú)生銹、裂紋、碰傷、變形。轉動(dòng)軸承是否松懈,有無(wú)突然卡住現象。檢查軸承原始間隙是否符合要求,有無(wú)磨損。檢查軸承外圈與軸承座配合間隙是否符合要求。
?。?)軸承在安裝過(guò)程中,其定位軸承要保證轉子的軸向竄量,軸向竄量通常定位0.2―0.4mm,根據:
a=aLΔt?0.15
a-軸承外圈和軸承蓋之間的軸向間隙mm;
a-軸的線(xiàn)脹系數,取12×10-6℃-1;
L-兩軸承間中心距mm;
Δt-軸與機殼的溫差,一般取 10-15℃;
3羅茨風(fēng)機聯(lián)軸器
?。?)聯(lián)軸器安裝時(shí)軸向間隙符合下表:
聯(lián)軸器最大外圓直徑 106―170 190―260 290―350
軸向間隙 2―4 2―4 2―6
聯(lián)軸器與軸的配合,包括內孔與軸的配合(H7/K6)。鍵與鍵槽的配合,鍵與鍵槽兩側應無(wú)間隙,鍵的上方應有(0.3―0.5)mm的間隙。檢查聯(lián)軸器螺栓的彎曲、磨損情況,如有則更換。聯(lián)軸器模片是否破損、變形。
?。?)聯(lián)軸器的對中,徑向圓跳動(dòng)誤差為0.06mm,端面圓跳動(dòng)誤差為0.05mm。
4羅茨風(fēng)機葉輪 工作間隙
葉輪與葉輪之間,葉輪兩端面與墻板之間的軸向間隙的變化也是引起風(fēng)機振動(dòng)的主要原因之一。從鼓風(fēng)機的驅動(dòng)端看,根據轉子的旋轉方向如圖,主動(dòng)軸轉向從動(dòng)軸時(shí)二者之間的間隙稱(chēng)為正向間隙δo-o,而把主動(dòng)軸轉離從動(dòng)軸時(shí)的間隙稱(chēng)為反向間隙δc-c,顯然對于1臺羅茨鼓風(fēng)機來(lái)說(shuō),δo-o和δc-c各有兩處,且它們之間的相位各自相差90°,于是兩葉輪之間的總間隙δ即為δo-o+δc-c。
因為羅茨鼓風(fēng)機是以一個(gè)方向操作使用的??紤]到實(shí)際運行中,由于齒輪輪齒的磨損其輪齒側隙必然逐漸增大,從而引起葉輪之間的正向間隙δo-o逐漸減少而反向間隙δc-c逐漸增大。因此,在調整間隙時(shí),有意識地將正向間隙調整為總間隙的2/3,即δo-o=2/3δ,而將反向間隙調整為總間隙的1/3,即δc-c=1/3δ。調整間隙前,可先固定其中一個(gè)轉子的齒輪。MJL250b型風(fēng)機首先要固定主動(dòng)軸齒輪,主要是由于調整間隙的剛性輪轂在從動(dòng)中上,然后通過(guò)調整輪轂與齒輪的相對位置來(lái)確定葉輪之間的間隙。
5羅茨風(fēng)機 轉子平衡度
在轉子兩個(gè)校正面上同時(shí)進(jìn)行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保證轉子在動(dòng)態(tài)時(shí)是在許用不平衡量的規定范圍內,經(jīng)動(dòng)平衡檢測發(fā)現旋轉軸的質(zhì)量中心和旋轉中心不重合,質(zhì)量相差60克,經(jīng)過(guò)修復復正常。
6總結
?。?)動(dòng)不平衡和軸承均敏感于轉速的變化。動(dòng)不平衡引發(fā)的振動(dòng),只要未發(fā)生二次損傷和持續上升,趨勢較為平穩,只要遠離臨界轉速區,一般不會(huì )有新的發(fā)展。軸承不良引發(fā)的振動(dòng),具有間歇性、跳動(dòng)性和突發(fā)性,其發(fā)展趨勢難以準確預測。不對中引發(fā)的振動(dòng),發(fā)展趨勢比較平緩,軸承支座不均勻膨脹處理得當還可消除。
?。?)導致不平衡的原因有很多種,如不正確的安裝,材料的組合、轉子的下垂、腐蝕、磨損等。經(jīng)分析聚乙烯羅茨風(fēng)機振動(dòng)值超標主要原因是:安裝存在問(wèn)題,經(jīng)長(cháng)時(shí)間高負荷運轉,間隙不斷發(fā)生改變,葉輪與墻板摩擦,導致轉子不平衡,造成振動(dòng)值超標。
?。?)要避免此類(lèi)故障的再次發(fā)生,就要在每次檢修安裝調試時(shí),特別注意安裝步驟的先后,各部位間隙的調節,軸向竄量的檢查。
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羅茨風(fēng)機電機振動(dòng)大的原因:羅茨風(fēng)機振動(dòng)大的原因分析及處理方法
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羅茨風(fēng)機電機振動(dòng)大的原因:羅茨鼓風(fēng)機振動(dòng)(震動(dòng))問(wèn)題大剖析(真的長(cháng)知識?。?/h2>
首先來(lái)說(shuō)一下更新此篇文章的緣由,今天早上有位網(wǎng)友添加我好友,咨詢(xún)關(guān)于振動(dòng)的問(wèn)題,該朋友用的是德國錦工的羅茨風(fēng)機,但是羅茨風(fēng)機的振動(dòng)很大,沒(méi)有找到原因,也沒(méi)有找到合理的解決辦法,我告訴他聯(lián)系廠(chǎng)家進(jìn)行修復,該網(wǎng)友說(shuō)到這是剛修復過(guò)的,因甲方不同意該振動(dòng)幅度,所以該網(wǎng)友也很焦慮,錦工風(fēng)機小編還是建議其繼續聯(lián)系原廠(chǎng)家進(jìn)行修復處理,因為德國錦工屬于比較知名的羅茨風(fēng)機企業(yè),一臺錦工羅茨風(fēng)機在國內出售的價(jià)格較為昂貴,技術(shù)也不會(huì )差,如果是機器本身的問(wèn)題,聯(lián)系原廠(chǎng)進(jìn)行維修會(huì )更好一些。羅茨鼓風(fēng)機廠(chǎng)家
錦工風(fēng)機小編了解到這樣的情況之后,也查了很多資料,發(fā)現有很多網(wǎng)友也遇到過(guò)很多這樣的問(wèn)題,下面錦工風(fēng)機小編將這些資料整理一下,然后分享出來(lái),讓大家漲漲姿勢,也許以后會(huì )用得著(zhù)。
引起羅茨鼓風(fēng)機振動(dòng)大的因素較多,主要原因有以下幾種:
1、地腳螺栓松動(dòng),主要表現在垂直方向振動(dòng)較大。
2、聯(lián)軸器找正不合格,表現有三點(diǎn):一是軸向振動(dòng)較大,二是與聯(lián)軸器靠近的軸承振動(dòng)較大,三是振動(dòng)程度與負荷關(guān)系較大。
3、風(fēng)機基礎剛度差,故障特征為:一是振動(dòng)頻率為工頻,振動(dòng)時(shí)域波形為正弦波,二是垂直方向振動(dòng)速度異常。
4、與風(fēng)機連接的管道配置不合理,主要是與風(fēng)機連接的防振接頭老化,管道與風(fēng)機形成共振。
5、同步齒輪嚙合間隙大,齒面接觸精度不夠,也可導致水平振動(dòng)超標。
6、轉子不平衡,振動(dòng)表現為:一是水平方向振動(dòng)較大,且振動(dòng)頻率與轉速同頻,二是振動(dòng)大小與機組負荷無(wú)關(guān)。
7、軸承損壞及軸系零件松動(dòng),主要表現在:一是軸承溫度高并有異響,二是水平、軸向、垂直振動(dòng)都有異常。
以上是羅茨鼓風(fēng)機振動(dòng)的一些原因,但是不是全部原因,引起羅茨鼓風(fēng)機振動(dòng)的原因有很多,不單單是幾條能夠完成的。錦工風(fēng)機小編還和大家整理一些網(wǎng)友的討論知識,也把這些給匯總了一下,看能否幫助到大家:
提問(wèn)者說(shuō):型號:兩葉的羅茨風(fēng)機,型號RRE250,額定風(fēng)壓68kpa,電機直聯(lián)傳動(dòng),聯(lián)軸器是彈性柱銷(xiāo)套式。
問(wèn)題:振動(dòng)大不止一次了,上次因振動(dòng)大,殼體、轉子出現裂紋,直接返廠(chǎng)維修的,組裝后廠(chǎng)家試車(chē),出口壓力到60kpa,振動(dòng)速度為7.1mm/s。
現場(chǎng)情況:而回到現場(chǎng)后,把出口管路脫開(kāi)直接排空,振動(dòng)速度只有3.1mm/s??沙隹诩訅旱?0kpa左右時(shí),振動(dòng)就到了臨界值11.2mm/s(水平方向振動(dòng)高),加壓到50kpa時(shí),水平方向振動(dòng)速度就到了15mm/s。
附注:聯(lián)軸器對中數據是符合標準的,基礎也重新做過(guò),比起廠(chǎng)家剛出廠(chǎng)時(shí)的基礎要強多了。
請各位給分析分析原因,有沒(méi)有碰到過(guò)類(lèi)似的情況呢?
路人甲說(shuō):空載時(shí),風(fēng)機振動(dòng)很小。隨著(zhù)負荷增大,振動(dòng)也增大。這種現象,有可能是松動(dòng)引起的,我講的松動(dòng),不是地腳螺栓松動(dòng)(這,可明顯發(fā)現),而是配合松動(dòng),松動(dòng)引起風(fēng)機兩個(gè)軸平行不對中,引發(fā)振動(dòng),即隨負荷增大,振動(dòng)增加。查一查與風(fēng)機的軸承配合的軸,與軸承配合的孔的間隙。最主要的是:測一測振動(dòng)頻譜和振動(dòng)相位,大家用頻譜和相位為你分析風(fēng)機產(chǎn)生振動(dòng)故障真正原因。
提問(wèn)者回答:修理過(guò)程都作過(guò)檢查,包括配合間隙、軸承磨損情況和同步齒輪配合情況,也都符合標準啊。也看不到軸承跑外圈或跑內圈的情況。還有,在廠(chǎng)家試車(chē)時(shí),排壓上去之后也沒(méi)有振動(dòng)。到了現場(chǎng)反而不行了.接了像廠(chǎng)家試車(chē)時(shí)一樣的試車(chē)管路也一樣振動(dòng)偏大。在風(fēng)機振動(dòng)是14mm/s時(shí),基礎水平振動(dòng)大約在8mm/s,但垂直振速不是很高,又不像是基礎剛性不足?,F在是聯(lián)系廠(chǎng)家,希望能給些指導了。
底座的地腳螺栓已經(jīng)灌漿與基礎一體了,而且底座是重新制作加固過(guò)的,比出廠(chǎng)所配底座要好多了。所以試到現在,也沒(méi)有重點(diǎn)懷疑底座。今天按廠(chǎng)家的意見(jiàn)把橡膠波紋管拆掉,排氣短管直接連風(fēng)機排氣法蘭,然后試車(chē)到排壓50kpa,風(fēng)機振動(dòng)速度降到了8mm/s!看來(lái)是橡膠波紋管有問(wèn)題,現在準備把橡膠波紋管換到排氣的消音器后面安裝,再試試看。
路人乙說(shuō)道:1、鋼架比較單薄,按經(jīng)驗把鋼架肚子里灌滿(mǎn)。這個(gè)好像是自己焊接制造的吧。同時(shí)我注意到機器的寬度造成它的腳不在鋼架的支架上,而在非常單薄的鋼板上(下面空的)
2、作為風(fēng)機,可以用橡膠管,但是管道必須固定死。我們不提倡用橡膠軟管連接。羅茨風(fēng)機出口壓力還是有波動(dòng)的喲。而且你照片中的管道根本沒(méi)有固定,只有支撐、TAP塊調節高度。
3、羅茨風(fēng)機容易疏忽的是同步齒的嚙合間隙、齒輪與軸連接處鍵槽的準確度決定了主副轉子的相對90度角的準確。
注意到:根據你的震動(dòng)數據,有共振的嫌疑。所以建議:1、灌滿(mǎn)漿;2、管道硬連接;3、管道支撐尤其靠近風(fēng)機的管道一定要固定死。
提問(wèn)者回復道:硬連接時(shí)是合格的,指示羅茨風(fēng)機允許硬連接么,不是都要加彈性接頭緩沖么,不然管道熱脹冷縮是不是對風(fēng)機有影響。
根據這一系列的試車(chē)情況,我也感覺(jué)應該是基礎有問(wèn)題,后來(lái)沒(méi)有對基礎做修改,而是一直研究管道問(wèn)題,先是做了大小頭,降低出口的空氣流速,試車(chē)振動(dòng)超標;后來(lái)增加了4個(gè)立方的緩沖罐,接在風(fēng)機后,打地腳螺栓固定,試車(chē)振動(dòng)依然超標?,F在準備再重新買(mǎi)臺進(jìn)口的,選到了錦工的三葉風(fēng)機,人家的風(fēng)機就宣稱(chēng)不需要地腳螺栓,整個(gè)機組直接放在混凝土水泥地面上就可以了。
除了基礎可能有問(wèn)題外,還感覺(jué)國產(chǎn)的雙葉羅茨風(fēng)機在剛性設計上還是有問(wèn)題,我們的風(fēng)機是廠(chǎng)家RRE250系列里風(fēng)量和風(fēng)壓最大的,可能剛度不好。
路人丙說(shuō)道:檢查一下軸向竄量,我剛解決過(guò)一個(gè)一個(gè)類(lèi)似的問(wèn)題,如前面的路人說(shuō)的一樣,如果你不參與檢修,發(fā)現原因可能很困難。我解決的一個(gè)問(wèn)題就是我自己親自測繪并計算,徹底解決了10年的一個(gè)老問(wèn)題。
根據敘述,我猜測的原因,你的軸向竄量可能有問(wèn)題,你的軸承定位不好,在運轉時(shí),隨著(zhù)壓力的增大,你的振動(dòng)烈度必然隨著(zhù)出口壓力的增大而增大。你從軸承座開(kāi)始一步一步的測繪,將兩軸承的定位余量留出0.1mm左右,當然根據你的現場(chǎng)物料的溫度確定,查查看看,應該可以解決問(wèn)題。
認認真真讀完這篇文章,我能夠從中發(fā)現很多有用的知識,如果您有羅茨鼓風(fēng)機維修的問(wèn)題,或者有采購風(fēng)機的問(wèn)題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線(xiàn)
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